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Comment j’ai fait de ma Tenlog TL-D3 Pro une imprimante moderne, partie 1 : Lit Chauffant.

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Je suis une personne impatiente et, en tant que telle, j’ai hâte que le lit (fourni d’origine) de mon imprimante atteigne les températures PETG. Un lit de 300x300mm, une journée froide, prendra un temps considérable pour atteindre 70C. J’ai donc mis un lit 220v (tension secteur là où j’habite).

Le représentant français (local pour moi) de Tenlog StudioLab 39 propose cela en tant que service, vous pouvez acheter l’imprimante avec le nouveau lit installé ou un kit. Si vous ne vous sentez pas à l’aise de mettre vos doigts à proximité de la tension secteur, je vous conseille fortement de trouver votre revendeur local et de demander que cela soit fait par un expert. De plus, ceci est un compte rendu sur la façon dont je l’ai fait et, en aucun cas, un conseil pour le faire vous-même.

J’ai acquis les pièces via aliexpress (la plupart d’entre elles étaient disponibles auprès de revendeurs locaux mais ils proposaient les mêmes articles moyennant un supplément), j’ai basé ma liste d’achat sur ce que le revendeur officiel proposait et quelques autres sources sur cette modification, voici le plein BOM (certains de ces articles que j’avais déjà):

  • Le element chauffant:
  • Le relay (attention, cette pièce peut être contrefaite, préférez celles d’origine locale dans des magasins réputés, ce n’est pas important pour moi mais votre kilométrage peut varier):
  • Un fusible thermique:
  • Une prise décente pour pouvoir déconnecter notre lit facilement:
  • Un moyen de mettre un fusible entre le secteur et l’élément chauffant:
  • J’avais aussi besoin de fusibles, mais j’avais ceux en stock pour l’imprimante, j’ai fait correspondre le même fusible que celui utilisé par l’alimentation de l’imprimante:
  • Si votre modèle n’a pas de connecteur pour le lit (le câble va directement dans le boîtier), vous en aurez également besoin de ca:
  • Pinces à sertir et bornes pour le secteur et autres bornes de puissance:
  • Pince à sertir pour connecteurs DuPont/JST:
  • Gaine thermorétractable. L’isolation, les pièces mobiles et la tension secteur nécessitent un blindage supplémentaire:
  • Un fer à souder puissant:
    • Au moins
    • Mais mieux si:

J’ai également reçu beaucoup de bonnes idées et de consignes de sécurité de la chaîne youtube TeachingTech:

La section de téléchargement de StudioLab 39 STL fournit également des informations utiles. Les STL disponibles sont obsolètes et très probablement le seul qui conviendra à votre machine (si vous avez l’un des nouveaux modèles) est la boîte à relais.

Tout d’abord, j’ai cherché une grande surface pour travailler. J’ai réquisitionné la table de la salle à manger de ma maison.

C’est la position la plus confortable que j’ai trouvée pour travailler sur la machine.

Retirez le couvercle, il y a pas mal de vis. J’ai profité de cette occasion pour mettre également à niveau les ventilateurs vers Sunon Maglevs et remplacer le bloc d’alimentation (j’en utilisais un de rechange parce que le mien avait besoin de remplacer certains capuchons, ceux d’origine sont sous-spécifiés et finissent par abandonner).

La majeure partie de votre attention doit être fixée sur le plateau supérieur. Je pense que les pilotes là-dedans sont ceux de l’extrudeuse, il contient également le circuit de chauffage du lit.

  • Les bornes 1 et 3 vont au lit..
  • 2 et 4 proviennent de l’alimentation.

Une Remarque : il est important de ne pas fixer le boîtier de relais tant qu’on n’a pas terminé le câblage, il faut accéder au dessous de celui-ci (pour la connexion à la terre)

La première connexion que j’ai faite était les câbles 1 et 3 aux relais 4 et 3 respectivement.

À ce stade, j’ai commencé à sertir certains terminaux pour faire les choses correctement.

Pour la partie suivante, j’ai décidé de câbler la prise GX20 pour pouvoir retirer le lit plus tard.

J’ai utilisé le côté gauche pour la thermistance (la polarité n’est pas importante) et le côté droit pour l’alimentation (la polarité n’est pas importante mais je l’ai gardée cohérente dans le boîtier). C’est la partie dangereuse, j’ai ajouté une note autocollante avec le câblage juste pour être sûr de ne pas croiser les câbles, vous ne voulez pas que 220v aillent vers votre thermistance.

Vient ensuite le câblage du relais au bloc d’alimentation.

J’ai connecté la borne 1 au fil PSU Phase (P), j’ai interrompu ce câble avec un porte-fusible et y ai placé un fusible de la même valeur que l’imprimante utilise pour le PSU.

J’ai connecté la vis centrale du relais (qui maintient le relais au boîtier) à la masse (⏚) de l’alimentation. Borne 2 du relais au câble rouge sur le connecteur GX20 (la polarité n’a pas d’importance mais facilite l’interprétation du circuit lorsqu’on y travaille).

Le câble noir du connecteur GX20 va directement au Neutre sur l’entrée PSU (N).

À ce stade, j’ai fixé le relais au boîtier de maintien, le boîtier au profil X (à l’aide d’écrous en T) et le couvercle du boîtier de relais au boîtier (c’est TRÈS important, car ces bornes sont connectées à la tension secteur). J’ai ensuite fermé le boîtier et retourne la machine.

Avoir la prise GX20 me permet de gérer le câblage à l’extérieur sans me soucier de l’intérieur du boîtier.

À ce moment, le lit doit être détache, reportez-vous à la vidéo de TeachingTech d’en haut si vous voulez voir ce processus, mes mains étaient en quelque sorte pleines.

J’ai dû dessouder le câblage précédent, ce n’était pas une mince affaire puisque le lit est un dissipateur de chaleur. J’ai utilisé la plus grande pointe que j’avais, le fer très chaud et j’ai ajouté de la soudure pour faciliter le processus (j’ai besoin d’une station de dessoudage).

Le remplacement est alors juste un autocollant qui va sous le lit existant.

J’ai remplacé le lit et assemblé le mâle GX20 avec les fils existants.

J’ai réutilisé le treillis de câble fourni avec l’original mais j’ai ajouté des quantités importantes de film rétractable pour l’isoler.

J’ai essayé d’utiliser la pièce fournie par StudioLab 39 pour gérer le câble (illustrée ci-dessus comme une pièce grise clipsant les câbles derrière le lit) mais elle ne correspondait pas à mon modèle. Il était lâche et empêchait également le mouvement du lit vers l’origine de Y. Je suppose que les pièces fournies fonctionnent mieux avec les modèles plus anciens ou avec la modification des rails linéaires du lit qui le soulève un peu.

Pour terminer le câblage, j’ai soudé le fusible thermique dans le câble et collé sous celui-ci avec du ruban polyimide.

Il est important que rien de tout cela ne soit exposé car il est câblé à la phase. Ce fusible coupera l’alimentation si la température dépasse sa valeur nominale (j’en ai mis un pour 110C si je me souviens bien, je n’imprime rien qui justifie un lit plus chaud).

Après avoir terminé cela, j’ai juste rangé les câbles (j’ai utilisé du film rétractable car je n’avais pas d’attaches zip pour remplacer celles que j’ai coupées).

Côté firmware, la seule chose que j’avais à faire était d’exécuter un PID Auto-tune qui n’a pas fonctionné car Tenlog utilise une ancient version of marlin qui est fortement personnalisée.

Résultat final, ça marche, il y a un dépassement important lors de la chauffe mais une petite correction sur le slicer le compense (je me retrouve avec environ +5C de ce que j’ai demandé la plupart du temps)

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J’ai Meilleure ma Geeetech A10 avec Double Axe Z

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Récemment, mon Geeetech A10 (avec la marque et modèle Hellbot Magna 1v2 d’Argentine, qui est un rebrand fabriqué par TP3D une société de Cordoba ) a subi plusieurs coups lors d’un déménagement de pays. Je vais profiter de l’occasion pour faire plusieurs améliorations.

‎Le double axe Z (obtenu sur ‎‎AliExpress)‎‎ est celui fabriqué pour Ender 3, il y aura donc un certain degré d’incompatibilité. Cette version du kit n’utilise pas deux moteurs (que la plaque d’origine ne supporterait pas sans modifications), mais se synchronise avec une transmission à courroie dentée.‎

‎Les incompatibilités‎:

  • ‎La largeur entre les colonnes est plus courte sur l’A10, la courroie incluse reste très lâche.‎
  • ‎Les trous de la plaque droite du pont ne correspondent pas à celle avec écrou qui vient pour le deuxième axe, nous n’utiliserons que 2 sur 3 (ca marche bien).‎
  • ‎La longueur de la vis est un peu excessive, elle se dépasse un peu en haut.‎

Le kit

‎Parmi les disponibles, prenez le moins cher, c’est une expérience après tout.‎

‎J’ai cherché sur AliExpress le kit le moins cher possible, comme l’option la plus similaire était Ender 3 j’ai pris celui-là. J’ai dû adapter les accessoires d’Ender 3 à Geeetech A10 dans le passé, donc je savais que je m’attendais à un peu de créativité.‎

El Kit trae:

  • Dos tornillos Z (creo que de 360mm)
  • Dos guías superiores para ambos Z (una para el nuevo, una para reemplazar al existente que tiene una tapa) de metal, lo que es una mejora para mi que tenia de plastico.
  • Una chapa para agregar a la derecha del puente para que utilice el tornillo sincronizado junto con nuevos tornillos y separadores para los rodamientos.
  • Un tensor de correa.
  • Una llave de tuercas.
  • Tres llaves allen.

‎Il ya une vidéo complète du processus ainsi‎.

‎Préparation ‎(video)

‎Nous devons d’abord fixer le pont avec quelque chose (j’utilise une corde avec un nœud coulant) car nous allons enlever l’un des supports et peut-être les forces impliquées peuvent endommager quelque chose si elle reste suspendue d’un côté.‎

‎J’ai également décidé de mettre toutes les vis avec ancrage pour profil en aluminium avant, afin de ne pas avoir à le faire dans le moment.‎

‎Le deuxième écrou‎ (video)

‎Le deuxième écrou est placé à travers une place égale à celle qui soutient les trois roues de la droite mais qui est ajoutée par derrière et fixée en remplaçant les vis des roues par des vis plus longues avec des séparateurs supplémentaires.‎

‎Remarque‎‎: Tenir compte lorsque nous enlevons l’écrou excentrique, il est généralement situé à la place du séparateur de la roue intérieure. Au moment de la remettre, il va exactement au même endroit.‎

‎Dans mon cas, l’un des trous ne correspondait pas alors j’ai dû laisser la vis et le séparateur d’origine.

‎Avec tout en place, il ne reste plus qu’à réajuster l’excentrique‎.

‎Nous l’ajusterons jusqu’à ce que les roues ne tournent plus librement.‎

‎La vis du moteur‎ (video)

‎Avant de pouvoir le retirer, il est recommandé de retirer le guide supérieur, qui doit de toute façon être retiré.‎

‎Pour la vis du moteur, nous devons desserrer le joint avec le moteur. Il a deux vis Allen, il suffit de desserrer celui ci-dessus et retirer l’écrou à base de dévissage (et de patience).‎

Remarque‎:‎‎ À ce stade, il est bon de s’assurer que le pont est toujours fixe avec la corde (ou la méthode qu’on a choisie)‎

‎Mettre la nouvelle vis est le même procédé mais inverse.‎

‎Poulie de synchronisation‎ (video)

‎Enfin, comme ce système fonctionne avec un seul moteur, nous devrons ajouter deux roues dentées et une poulie, pour que les deux vis tournent en synchronie.‎

‎Pour cela, nous mettrons d’abord les roues dentées dans les tiges.‎

‎Dans le cas de la tige gauche, essayons de faire en sorte que la roue dentée s’arrête sur le guide supérieur, peu importe qu’il reste une vis au-dessus.‎

En el caso de la varilla que no lleva motor, simplemente pondremos la rueda en un extremo y luego la enroscaremos en su lugar dejando que la rueda dentada sirva de tope.

Remarque‎:‎‎ Si, au moment d’atteindre l’écrou du pont, il y a une résistance, assurons simplement que le filetage est propre, utilisons une goutte d’huile ou de graisse moteur et faisons de la force (à condition que le filetage ne soit pas manifestement endommagé) ‎

‎Nous allons enfin placer le tendeur. Il s’agit simplement de le placer sur le profil supérieur, de le glisser jusqu’à ce que la courroie soit tendue.‎

‎Dans mon cas, la courroie était trop longue alors je l’ai place à l’envers pour compenser.‎

‎Il est clair qu’il y a beaucoup à améliorer, la compatibilité peut être améliorée avec une courroie appropriée, en faisant quelques trous de plus à la vis non motorisée et éventuellement en coupant la tige très longue ou en mettant un moteur avec une tige plus courte.‎

‎La vidéo‎‎ a des détails et des étapes beaucoup plus faciles à suivre que cet article, je recommande de le voir si vous voulez vraiment faire cette modification‎.